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來源:忘忧草日本在线播放WWW盛環保 發布時間:2020-11-27
一般A2/O工藝流程當脫氮效果好時,則除磷效果較差,反之(zhī)亦然,很難同(tóng)時獲得好的脫氮除磷的效果,所以特對A2/O工藝提出改進措施,以提高該工藝(yì)的整體處(chù)理效(xiào)果。
1.在(zài)設(shè)計(jì)和運行中,保證汙泥回流比為(wéi)(60~100)%
一(yī)般回流到厭氧段的汙泥(ní)回流比為(10~20)%,其(qí)餘的則(zé)回(huí)流到缺氧段(duàn)。這(zhè)樣就(jiù)減少了進入到厭氧段的硝酸(suān)鹽和溶(róng)解氧量,*大限度地維持了其厭氧環境,同時又保證了所需的汙泥濃度。
2.原汙水應能同時進入到(dào)厭氧段和缺氧段
根據脫(tuō)氮除磷生化反應(yīng)對有機碳源的需要,通過閘門調(diào)節其進入厭氧段和缺氧段的汙(wū)水流量。有關研究表明,如要獲得(dé)較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入(rù)缺(quē)氧段來設計。
3.回流汙泥的提升用潛汙泵代替(tì)螺旋泵(bèng)
同時回流汙泥和汙水進入厭氧(yǎng)段和缺氧段均采用淹沒式入流(liú),以減少複氧。
4.厭氧段和缺氧段水(shuǐ)下(xià)攪拌器的功率(lǜ)一(yī)般按(àn)3~5W/m3來設計
過大則會在池內產生渦流(liú),導致混合液溶(róng)解氧(yǎng)升高,影(yǐng)響脫氮除磷(lín)效果;但攪拌功率過小則混(hún)合液中的汙泥可(kě)能沉積下來。
5.取消消化池,將剩餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥餅(bǐng)後作肥料使用
這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷的(de)去除效果。
6.A2/O工藝的汙泥齡取值應(yīng)兼顧脫氮除磷(lín)二方麵(miàn)的要求
一般汙泥齡為15~20d為宜。
7.混合液回流比的取值應兼顧A2/O工藝脫氮(dàn)率要求較高和降低運行費用二個(gè)方麵
一般取(qǔ)(300~400)%為宜,此時脫氮率(lǜ)可達70%以上,運(yùn)行(háng)費(fèi)用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓(yuán)式,外(wài)圓(yuán)為(wéi)環形好氧池,采用(yòng)轉刷曝氣推流;同心圓的中間是圓形缺氧反硝化池,用潛水攪拌(bàn)器攪拌推流。從厭氧段出來的(de)混合液通過缺氧池圓形隔牆上的開(kāi)口(kǒu)進入(rù)好(hǎo)氧段(duàn),而好氧段(duàn)混合液則通過隔牆上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量由控製旋轉門的開啟度(dù)來調(diào)節,使回流混合液不需用泵提(tí)升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。我國昆明第二汙水廠就是采用該種結構,效果良好。
8.A2/O工藝設計中,要取得較好的處理效果和比較靈活的運行(háng)條件
一般采用設計參數:厭氧段(duàn)汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好氧段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段(duàn)TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝(yì)中水力停留時間一般為6~8h,三段水力(lì)停留時間適宜的(de)比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)
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